怎樣預防煤磨袋式收塵器起火事故
我公司根據某水泥廠(chǎng)新型干法預熱器窯配套的風(fēng)掃煤磨系統,多次發(fā)生磨頭起火,并引發(fā)煤磨袋式收塵器著(zhù)火事故,扁袋全部燒毀的情況,研究了煤磨袋式收塵器著(zhù)火的原因及預防措施。
一、煤磨系統工藝流程
原煤由提升機送入原煤倉,經(jīng)圓盤(pán)喂料機入磨,在磨內完成烘干,粉磨的半成品煤粉隨氣流進(jìn)入粗粉分離器,分離出的粗粉重新入磨,細粉隨氣流經(jīng)細粉分離器分離收集,由回轉卸料器進(jìn)入煤粉倉。剩余煤粉隨氣流經(jīng)煤磨主排風(fēng)機后,進(jìn)入煤磨袋式收塵器凈化后氣體由引風(fēng)機排入大氣,袋式收塵器收集的煤粉由螺旋輸送機送入煤粉倉。所用烘干熱源由一臺燒塊煤的熱風(fēng)爐提供。熱風(fēng)爐設有擋火墻,熱風(fēng)在進(jìn)入水平管道之前要經(jīng)過(guò)三面互相垂直的耐火墻(用以進(jìn)一步沉降未燃盡的灰燼),然后進(jìn)入煤磨的水平管道。
二、起火原因
眾所周知,燃燒必須同時(shí)具備三個(gè)條件:一是有可燃物;二是要有強烈的熱源,能使可燃物的溫度達到著(zhù)火點(diǎn),如達到燃點(diǎn)的高溫氣流、明火等;三是有足夠濃度的氧氣。在煤磨工作時(shí),由熱風(fēng)爐產(chǎn)生的熱氣流,進(jìn)入煤磨烘干原煤。正常時(shí)入磨熱風(fēng)溫度不超過(guò)350℃,原煤較干或環(huán)境溫度較高時(shí),溫度控制在較低值,一般不會(huì )產(chǎn)生事故。為防止在水平管道處積煤燃燒,將原煤進(jìn)料溜子設計成百葉窗式,并使溜子盡量往磨里伸。幾次磨頭著(zhù)火緊急停機后檢查發(fā)現:在水平管道處有大量的原煤和煤粉以及鋼球。在袋式收塵器燒毀后我們對整個(gè)煤磨系統進(jìn)行了檢查,煤磨到排風(fēng)機之間所有的管道,未發(fā)現積煤現象,在熱風(fēng)到水平管道前的上升管道處有大量的鋼球和部分未燃盡的原煤,下料溜子有多處磨穿,出磨上升管道法蘭有脫焊現象。經(jīng)過(guò)廣泛查證,縝密分析,我們認為:就是由于漏風(fēng)嚴重,系統風(fēng)速不夠,不足以將下料溜子破損或變形積留的原煤帶走而造成積煤。熱風(fēng)爐設有擋火墻,熱風(fēng)在進(jìn)入水平管道之前要經(jīng)過(guò)三面垂直的耐火墻,烘干用的熱風(fēng)爐明火很難進(jìn)入煤磨。之所以在煤磨水平管道產(chǎn)生明火是因為在該處積有一定量的原煤和煤粉,而此處的原煤或煤粉經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間的熱風(fēng)烘烤,不斷積聚熱量,直至達到燃點(diǎn),形成明火,在后排風(fēng)機的作用下,明火隨著(zhù)熱風(fēng)進(jìn)入煤磨,部分遇經(jīng)鋼球及原煤形成的料幕而熄滅,部分經(jīng)粗粉分離器、細粉分離器,到達袋式除塵器,最終釀成事故。
三、解決辦法
從以上的原因分析可知:防止在水平熱風(fēng)管道處積煤可以有效地防止明火的產(chǎn)生。雖然原煤進(jìn)料溜子設計成百葉窗式,并使溜子盡量往磨里伸,但是由于較長(cháng)時(shí)間的使用,磨頭鋼球的不斷沖擊,進(jìn)料溜子變形嚴重,百葉窗的葉片間距增大,大量原煤由此漏到水平熱風(fēng)管道。要避免這一情況,有兩種解決辦法:一是改水平管道為較大角度的傾斜管道,使得該處的煤粉能自動(dòng)滑入煤磨,二是減少進(jìn)料溜子變形,縮小百葉窗的葉片間距。采用第一種辦法至少需10天時(shí)間,為了縮短檢修工期,減少停產(chǎn)帶來(lái)的損失,我們采用第二種措施,在變形處焊接一20mm×200mm的薄鋼板,補焊下料溜子磨穿部位和出磨上升管道法蘭脫焊處。采用此處理方法后,在水平管道處積煤現象大為減少,煤磨系統安全運行。
由于煤磨系統安全的特殊性,許多水泥廠(chǎng)把煤磨系統列為重大危險源點(diǎn),但不時(shí)仍有事故發(fā)生。產(chǎn)生事故的原因很多,如入磨氣體溫度過(guò)高,原煤過(guò)潮使得下料不暢、管道長(cháng)時(shí)間積煤、煤磨飽磨、研磨體裝載過(guò)多、擋火墻高度不夠以及外界明火的引入等,不同的廠(chǎng)家處理措施也各不相同。我們認為只要嚴格執行煤磨系統安全技術(shù)操作規程,小心操作,精心檢查,關(guān)注工藝設備系統的每一點(diǎn)變化,不少事故還是可以避免的。